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板材煉鐵廠(chǎng)六號高爐一次開(kāi)爐成功順利出鐵
  9月7日12時(shí)06分,隨著(zhù)開(kāi)口機的轉動(dòng),通紅的鐵水從一號出鐵口奔涌而出,標志著(zhù)經(jīng)過(guò)環(huán)保改造大修后的板材煉鐵廠(chǎng)六號高爐一次開(kāi)爐成功,順利出鐵。
  六號高爐環(huán)保改造工程于今年7月2日開(kāi)始,主要包含高爐本體大修、2000噸耐材更換、冷卻壁1至16層更換、160塊冷卻板更換、水系統管道改造及水渣系統改造,其中還包含熱風(fēng)爐改造工程。在保證施工安全和質(zhì)量的前提下,該廠(chǎng)克服施工立體交叉、多層作業(yè)等困難,合理優(yōu)化工序,極大提高了作業(yè)效率。在各職能部門(mén)、板材煉鐵廠(chǎng)、各檢修單位的共同努力下,六號高爐于9月6日復風(fēng),并于9月7日順利開(kāi)爐出鐵。
  記者在現場(chǎng)了解到,為了保證一次開(kāi)爐成功并順利出鐵,該廠(chǎng)根據以往高爐開(kāi)爐的經(jīng)驗,提前做了大量的準備工作。開(kāi)爐前,全廠(chǎng)技術(shù)人員多次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,研究制訂操作方案,統一操作思想,確定開(kāi)爐方案,確保方案精準;此外,他們還成立了工藝操作組、爐前技師組和挖掘機組,采取24小時(shí)跟班作業(yè)的方式,保證開(kāi)爐一次成功。據該廠(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)李鑫介紹,在出鐵前48小時(shí),六號高爐就進(jìn)入了設備全面試車(chē)階段,確保開(kāi)爐后設備“零影響”;另外,在裝枕木之前,將出鐵口煤氣導出管用耐材保護好,確保送風(fēng)期間煤氣及時(shí)導出,加快爐缸內熱量傳遞。在裝枕木階段,縮短了枕木的長(cháng)度,增大枕木在爐缸內的填充率,為點(diǎn)火送風(fēng)打下基礎。出鐵階段,采取堵10個(gè)風(fēng)口的方式,以達到均勻活躍爐缸的目的。同時(shí),從生產(chǎn)組織上穩定原燃料質(zhì)量,做到精準配料。在出鐵口煤氣導出管?chē)姵鲈F后,該廠(chǎng)將出鐵口燒開(kāi),重新打泥,以確保出鐵過(guò)程中渣鐵的流速穩定,為第一次穩定出鐵創(chuàng )造了有利條件。
  為確保高爐順利開(kāi)爐,恢復前期爐況,該廠(chǎng)還采取了小步加風(fēng)、緩慢加熱爐缸、延長(cháng)第一次打鐵口時(shí)間等有力措施,以確保適宜的爐溫和順利出鐵。
  據李鑫介紹,此次開(kāi)爐一次成功,順利出鐵,標志著(zhù)六號高爐此次環(huán)保改造大修工程順利告竣。下一步,該廠(chǎng)將進(jìn)一步統一操作思想,精準精細操作,在確保爐況安全穩定順行的基礎上,全力以赴確保六號高爐盡快達產(chǎn)達效,為本鋼集團創(chuàng )造更大的效益。
2018-09-10