本鋼新聞
工作“短板”如何補齊?
——透視北營(yíng)煉鋼廠(chǎng)“吃廢鋼、降鐵耗”48次流程會(huì )議
  截至今年10月份,北營(yíng)煉鋼廠(chǎng)鐵耗指標從1040公斤/噸降低到970公斤/噸以下,廢鋼比也從去年同期的10%左右提高到目前的17%以上。清晰的數據變化,體現出喜人的工作成果,但對北營(yíng)煉鋼廠(chǎng)職工來(lái)說(shuō),更讓他們難忘的,則是在“吃廢鋼、降鐵耗”攻關(guān)一年多的時(shí)間里,那48次補齊“短板”、觸動(dòng)心靈的流程會(huì )議。

前期流程分析:“扒皮見(jiàn)血”是常事

  所謂“流程會(huì )議”,就是把工作流程分析透徹。對于主持了48次流程會(huì )議的該廠(chǎng)首席工程師富強來(lái)說(shuō),“透徹”首先意味著(zhù)對整個(gè)工作流程的分析要精準到每名職工的每個(gè)操作步驟。富強告訴記者:“在每一爐鋼水的冶煉過(guò)程中,每名職工在自己的崗位上一共做了多少步操作,每個(gè)步驟是否規范,是否及時(shí)到位,以及長(cháng)期這么做的原因和結果,都要梳理得明明白白。”
  談起流程會(huì )議,該廠(chǎng)不少職工表示,至今還多多少少感覺(jué)臉上發(fā)熱。雖然每次會(huì )議都沒(méi)有說(shuō)“重話(huà)”,但當自己的每一個(gè)工作步驟被擺在大家面前仔細剖析的時(shí)候,自身的工作態(tài)度、工作能力、工作價(jià)值等一目了然。更重要的是,職工之間的工作細節和工作態(tài)度形成對比,有些對比更是高下立現。
  因此,這樣的流程會(huì )議被職工形容為“扒皮見(jiàn)血”,但也正是前期經(jīng)歷了“扒皮見(jiàn)血”和“過(guò)篩子”式的分析梳理,使大多數職工身上不合理的操作習慣被及時(shí)發(fā)現,并結合現場(chǎng)實(shí)際,總結出最適合的“吃廢鋼、降鐵耗”操作方法。富強說(shuō):“‘扒皮見(jiàn)血’確實(shí)疼,但效果真好。”

中期流程固化:養成習慣是難事

  當大多數職工的不合理操作習慣得以修正,該廠(chǎng)流程會(huì )議進(jìn)入工藝提升和流程固化環(huán)節。這一階段給職工們最深刻的感受就是——壞習慣不好改,養成好習慣更難。
  回憶起那段時(shí)間隔三差五的流程會(huì )議,富強說(shuō):“兩方面的工作讓他最傷腦筋,一是職工在長(cháng)期操作中習慣了以往的操作模式,現有的模式一時(shí)間難以適應;二是我們過(guò)去的生產(chǎn)組織環(huán)節不夠詳細,銜接不夠緊密。”
  而這兩個(gè)問(wèn)題恰恰不是依靠簡(jiǎn)單的行政指令就可以得到解決的。只有通過(guò)對職工持之以恒的鼓勵鞭策和督促,以及對生產(chǎn)組織的進(jìn)一步細化規范,才能從根本上把好的生產(chǎn)操作模式貫徹下去。
  在這一階段的流程會(huì )議上,之前“扒皮見(jiàn)血”的鋒芒漸漸斂去,取而代之的是不厭其煩的“水磨功夫”。
  “今天干活兒的時(shí)候有哪個(gè)環(huán)節不好處理嗎?”“今天加廢鋼之前那幾個(gè)關(guān)鍵環(huán)節都注意了嗎?”“今天那幾個(gè)操作環(huán)節的時(shí)間控制把握得精準嗎?”……隨著(zhù)這些每天“婆婆媽媽”式的問(wèn)題幾乎把一線(xiàn)職工的耳朵磨出老繭,新的操作模式也漸漸成為被標準執行的固化習慣,而更好的“吃廢鋼、降鐵耗”經(jīng)濟指標也在該廠(chǎng)職工手中一點(diǎn)一點(diǎn)變成現實(shí)。

后期流程考核:重獎重罰是真事

  “說(shuō)也說(shuō)透了,教也教會(huì )了,這個(gè)時(shí)候就該上考核了。”談及該廠(chǎng)“吃廢鋼、降鐵耗”工作的考核獎勵方式,富強說(shuō):“我們的考核制度突出獎優(yōu)罰劣,指標落后的班組要付出代價(jià),拿出錢(qián)獎勵先進(jìn),這樣對每名職工都形成一種很大的推動(dòng)作用。”
  從指標考核排在末位的班組扣除一部分獎金,獎勵給指標最優(yōu)的班組,這樣一正一反的差距中,就形成了對優(yōu)勝者重獎,末位者重罰的形勢??己酥贫葎傞_(kāi)始執行的時(shí)候,被罰的班組職工都有情緒,甚至認為這樣的考核不合理。
  針對這樣的情緒,富強耐心地加以解釋和引導。他說(shuō)“激勵就是要有獎?dòng)辛P,大家之所以不認同,是因為害怕總是被罰。”因此,在這一階段的流程會(huì )議上,該廠(chǎng)開(kāi)展了對考核末位班組的對標挖潛和專(zhuān)項培訓。班組里每一名職工的操作環(huán)節被逐項規范,整體的工作流程被分解成若干個(gè)細節,同優(yōu)勝班組進(jìn)行對照分析。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的努力,曾經(jīng)被罰的班組操作水平明顯提高,也拿到了優(yōu)勝獎。而此時(shí),全廠(chǎng)職工都認識到自己也有能力去把指標完成得更好并拿到獎勵。從此,職工們在工作中再無(wú)抱怨,有的只是實(shí)際工作上的奮勇?tīng)幭取?br />   “不拋棄、不放棄”的過(guò)程是辛苦的。但富強說(shuō)自己感覺(jué)值得。因為在“末位”班組的“逆襲”過(guò)程中,不僅“吃廢鋼、降鐵耗”的各項工作水平得到大幅提升,更讓該廠(chǎng)所有職工都樹(shù)立起強烈的自信,那就是刻苦鉆研、扎實(shí)努力,把看似不可能的目標變成現實(shí)。
  今天,每當該廠(chǎng)職工回憶起那48次流程會(huì )議,感受到的不僅是當初奮斗過(guò)程中的刺痛和艱辛,更增添了贏(yíng)得挑戰之后的充實(shí)和滿(mǎn)足。這48次流程會(huì )議,不僅補齊了該廠(chǎng)“吃廢鋼、降鐵耗”工作的“短板”,更讓該廠(chǎng)職工找準了自己工作中的問(wèn)題和差距,磨練出攻堅克難的毅力和能力,樹(shù)立起不斷進(jìn)取的決心和信心。
  富強告訴記者,48次流程會(huì )議并不是終點(diǎn),降鐵耗也只是一個(gè)開(kāi)始。他說(shuō):“我們的鐵耗降低,廢鋼比增加之后,產(chǎn)品質(zhì)量并沒(méi)有受到太大的影響。當然我們和同行業(yè)先進(jìn)水平還有一定的差距,但通過(guò)不斷的工藝提升和技術(shù)進(jìn)步,我們相信有能力在盡短的時(shí)間內趕上同行業(yè)先進(jìn)水平。”
  而對于這一新的挑戰,該廠(chǎng)職工都充滿(mǎn)了信心和期待。
2018-11-26