本鋼新聞
本鋼重點(diǎn)節能環(huán)保工程——
板材煉鋼廠(chǎng)一號轉爐熱負荷試車(chē)成功
  11日9時(shí)58分,歷經(jīng)9個(gè)月零25天的改造大修,板材煉鋼廠(chǎng)一號轉爐順利出鋼,一次熱負荷試車(chē)成功。
  本鋼集團副總經(jīng)理高烈,副總經(jīng)理、總工程師張貴玉在現場(chǎng)強調,節能、環(huán)保、高效將是現代化煉鋼生產(chǎn)的大主題,希望板材煉鋼廠(chǎng)積極推進(jìn)轉爐頂底復吹工藝,為企業(yè)實(shí)現高質(zhì)量、綠色化、智能化發(fā)展做貢獻。
  為了實(shí)現轉爐生產(chǎn)節能環(huán)保目標,提高產(chǎn)能,助力本鋼集團2020年實(shí)現鋼產(chǎn)量2000萬(wàn)噸目標,同時(shí)利于7座轉爐爐役修的平衡,本鋼集團決定對一號轉爐進(jìn)行大修改造。
  該工程投資2.18億元,于去年3月15日開(kāi)工。中國三冶機裝、電裝公司,以及建設公司600余名職工參與了工程施工。
  面對工期緊、任務(wù)重的挑戰,該廠(chǎng)和參戰單位合理優(yōu)化施工網(wǎng)絡(luò )圖,周密安排施工作業(yè)。去年入冬以來(lái),施工人員克服冬季施工設備安裝難度大的困難,對設備進(jìn)行預熱、防護。尤其近半個(gè)月來(lái),為了保證熱負荷試車(chē)一次成功,該廠(chǎng)組織施工單位白天安裝,夜間進(jìn)行調試。另外,本鋼集團安監部、設備部等部門(mén)深入現場(chǎng)檢查指導,工程施工期間實(shí)現了安全“五為零”目標。
  據了解,此次一號轉爐改造大修涉及安裝傾動(dòng)、氧槍、汽化冷卻、下料和副槍等十大系統,新上了新OG法、滑板檔渣、全過(guò)程頂底復吹、全程自動(dòng)化煉鋼四大工藝。其中,新OG法可將一次除塵排放濃度降低到每立方米40毫克以下;滑板檔渣能夠保持鋼水純凈度,減少下渣量;全過(guò)程爐底復吹使鋼水成分均勻,提高鋼水質(zhì)量;全程自動(dòng)化煉鋼,將根據生產(chǎn)模型輸入煉鋼數據,實(shí)現轉爐冶煉過(guò)程全自動(dòng)。
2019-01-14