本鋼新聞
攻克行業(yè)難題 收獲多重效益
板材焦化廠(chǎng)東風(fēng)廠(chǎng)區實(shí)現工業(yè)廢水“零排放”
首創(chuàng )國內臭氧+超濾膜+反滲透膜污水深度處理工藝,每小時(shí)可節約工業(yè)新水25噸,增加工業(yè)循環(huán)水120噸;濃水量瞬時(shí)小于5%,全天累計低于5%,極大地節省了水資源
  自1月份以來(lái),板材焦化廠(chǎng)東風(fēng)廠(chǎng)區采用臭氧+超濾膜+反滲透膜污水深度處理工藝后,每小時(shí)可節約工業(yè)新水25噸,增加工業(yè)循環(huán)水120噸;濃水量瞬時(shí)小于5%,全天累計低于5%;處理后的濃水用于煤場(chǎng)抑塵,重新回爐煉焦,實(shí)現了焦化廢水“零排放”。據了解,這套污水處理工藝技術(shù)為國內首創(chuàng ),且達國內領(lǐng)先水平。
  焦化廢水屬高污染、難降解的有機廢水,焦化廢水處理一直是行業(yè)難題,實(shí)現徹底治理“零排放”難度大。目前,國內同行業(yè)大多采用預處理、生物處理及膜技術(shù)治理廢水,但大多存在著(zhù)需添加大量新水稀釋、再生物處理,及處理后的水大部分外排等問(wèn)題。近年來(lái),該廠(chǎng)在本鋼集團的大力支持下,堅持不懈地進(jìn)行污水治理研究,努力降低污水中難以分解的成分,不斷提高污水處理能力。
  據了解,該廠(chǎng)區2008年建成投產(chǎn),現有兩座7米60孔焦爐,年設計能力150萬(wàn)噸,配套干熄焦和煤氣凈化裝置。根據本鋼集團“十三五”發(fā)展規劃,按照“減量化、再利用、資源化”原則,2015年9月,該廠(chǎng)對東風(fēng)廠(chǎng)區原生物脫氮設施進(jìn)行改造,在其污水處理系統原有的混凝沉淀、砂石過(guò)濾、加藥等初級水處理技術(shù)基礎上,增加了臭氧+膜處理工藝技術(shù),實(shí)現終端出水達二級工業(yè)水標準。2016年,他們又在原三級處理工藝的基礎上進(jìn)一步優(yōu)化,使其污水處理系統完善為采用臭氧+超濾膜+反滲透膜的污水處理工藝技術(shù),實(shí)現對廢水的深度處理,也使該系統最大處理原水能力達到70m3/h,超出原設計處理能力25m3/h,濃水產(chǎn)率降至≤5%。
  該廠(chǎng)區污水處理系統雖經(jīng)兩次改造,仍不能達到國家新《環(huán)保法》相關(guān)標準。為徹底實(shí)現廢水達標排放,該廠(chǎng)轉變思維,從污水源頭反推治理工藝技術(shù)。去年5月份,該廠(chǎng)對污水處理系統進(jìn)行專(zhuān)項攻關(guān),逐步完善了生物處理前部設施,并降低了治理工藝難度,杜絕了污水處理系統中上下級之間的影響。經(jīng)過(guò)不斷的技術(shù)革新,該廠(chǎng)又改進(jìn)了過(guò)濾器功能,增加了濃水分離技術(shù),優(yōu)化了澄清槽功能,使進(jìn)入生物處理工藝的廢水和兩級膜處理工藝的廢水COD含量明顯減少。該系統處理后的水分為工業(yè)除鹽水和濃水,除鹽水各項指標完全滿(mǎn)足國家新《環(huán)保法》要求,達到“二級工業(yè)源水”標準,可作為工業(yè)水循環(huán)使用;處理后的濃水水量愈來(lái)愈少,達到煤場(chǎng)噴淋標準,可用于煤場(chǎng)抑塵,并重新回爐煉焦。
  為了實(shí)現焦化廢水持續“零排放”,該廠(chǎng)還對這套污水處理系統中的各種膜按期進(jìn)行自動(dòng)清洗、人工清洗和更換,保證污水的持續處理能力。據統計,自去年5月實(shí)施新的污水處理工藝以來(lái),該廠(chǎng)區煉焦生產(chǎn)再無(wú)新水添加,共節約工業(yè)新水19.8萬(wàn)噸,新增工業(yè)循環(huán)水95.04萬(wàn)噸。
  板材焦化廠(chǎng)廢水治理不僅有效節約水資源,還改善了本溪市太子河中下游的水質(zhì),提高太子河中下游人民生活環(huán)境質(zhì)量,具有顯著(zhù)的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。
2019-03-22