本鋼新聞
爐結爐清 三級管理 攻關(guān)消耗
板材煉鋼廠(chǎng)工序成本大幅下降
  5月份,板材煉鋼廠(chǎng)繼續推進(jìn)“日清日結”管理,取得明顯成效,煉鋼工序成本對比預算大幅下降。
  為將“日清日結”管理做實(shí)做到位,該廠(chǎng)實(shí)行廠(chǎng)、作業(yè)區、班組“三級管理”。廠(chǎng)級管理即相關(guān)責任管理室每天形成“日清日結”報表,對成本指標進(jìn)行全面掌控,不定期對作業(yè)區降成本措施的落實(shí)情況進(jìn)行抽查;作業(yè)區級管理即每天作業(yè)區形成內部“日清日結”報表,利用班前會(huì )對班組指標完成情況進(jìn)行點(diǎn)評,每周、月,對各班組的成本完成情況進(jìn)行排名并公示;班組級管理即爐結爐清,得出每爐鋼水散裝料和鐵合金成本的超降情況,便于更直觀(guān)地指導班組的操作,增強班組職工降成本意識。
  日前,記者在該廠(chǎng)“日清日結”報表上看到,鋼鐵料消耗對比下降4.416公斤噸鋼。目前,該廠(chǎng)“日清日結”報表自動(dòng)生成工作已進(jìn)入調試階段,該功能完善后,“日清日結”工作將更加科學(xué)化、規范化。
  在“日清日結”的基礎上,該廠(chǎng)還積極進(jìn)行降低鋼鐵料、合金料消耗攻關(guān)。圍繞今年設定的鋼鐵料消耗攻關(guān)目標,制訂各項管控措施。5月份,煉鋼作業(yè)區通過(guò)完善轉爐復吹工藝,逐步降低渣中TFe含量。通過(guò)將轉爐復吹與留渣操相結合,有效降低了轉爐造渣料的加入量。另外,該作業(yè)區采取回收轉爐落地渣、提高冶金渣供應量,使用冶金渣預處理鐵坨用于矩形坯生產(chǎn),都有效地降低了鋼鐵料消耗。精煉作業(yè)區結合鋼種路徑和用途碼要求,優(yōu)化石灰加入量,推進(jìn)石灰消耗攻關(guān),5月份超額完成3公斤/噸鋼的攻關(guān)目標。
  該廠(chǎng)5月份合金消耗對比年度預算降低11.05元/噸鋼,降低成本840萬(wàn)元。原料作業(yè)區通過(guò)優(yōu)化噴吹效果減少鎂粉消耗,合計降低噸鋼成本0.46元。煉鋼作業(yè)區在Q235B和Q345B鋼種冶煉中,采用硅錳替代高錳和硅鐵,降低合金成本。此外,在降低脫氧劑成本、煤脫氧工藝試驗上做文章,降低合金成本。據了解,從3月份開(kāi)始,該作業(yè)區大量采用此項工藝,噸鋼降成本2.52元。截至目前,累計降成本432.53萬(wàn)元。下一步,隨著(zhù)烘干設施的投入,脫氧效果還有繼續提升空間。精煉作業(yè)區在薄板碳鋼上降低錳硫比,開(kāi)展命中率攻關(guān),優(yōu)化Al成分控制,降低合金成本,并通過(guò)降低高級別汽車(chē)板用鋼中的鈦含量降低合金成本。僅5月份,生產(chǎn)加鈦高級別汽車(chē)板降低合金成本0.10元/噸鋼。
2019-06-17