本鋼新聞
板材熱連軋廠(chǎng)三熱軋工序成材率攻關(guān)取得新突破
  板材熱連軋廠(chǎng)三熱軋工序技術(shù)人員通過(guò)持續開(kāi)展攻關(guān),使2300生產(chǎn)線(xiàn)在線(xiàn)及繳庫成材率大幅提高,由3月份的97.90%提升至目前的98.1%,提升了企業(yè)的盈利水平。
  成材率水平不僅能反映現代化軋鋼生產(chǎn)線(xiàn)的工藝水平,更能反映一個(gè)企業(yè)的管理水平。據介紹,該工序技術(shù)人員堅持做好、做細、做實(shí)提高成材率工作,對影響在線(xiàn)成材率的各個(gè)方面進(jìn)行“日統計、日分析”,每班統計、每班改進(jìn),不斷優(yōu)化計劃排產(chǎn)和加熱爐燒鋼工藝,減少帶鋼的平均在爐時(shí)間,優(yōu)化出鋼溫度和燒鋼工藝制度,在保證穩定軋制的前提下降低軋鋼開(kāi)軋溫度。同時(shí),為掌握加熱爐實(shí)際燒損情況,他們定期進(jìn)行加熱爐氧化燒損試驗,使加熱爐實(shí)際燒損率創(chuàng )歷史最好水平。
  記者在作業(yè)現場(chǎng)了解到,減少帶鋼的在線(xiàn)切損也是提高成材率、增加效益的有效途徑。為此,他們不斷優(yōu)化帶鋼頭尾飛剪剪切,現場(chǎng)采用飛剪自動(dòng)成像監控,由軋鋼操作員結合實(shí)物對比進(jìn)行優(yōu)化剪切。通過(guò)詳細查找問(wèn)題和分析數據,操作人員鎖定了帶鋼切損增加的原因。電氣技術(shù)人員經(jīng)過(guò)調整,使在線(xiàn)切損下降到目前的0.39%,為歷史最好水平。僅此一項,上半年就為企業(yè)增加效益近40萬(wàn)元。
  此外,該工序技術(shù)人員對產(chǎn)品質(zhì)量展開(kāi)攻關(guān),成立返修品攻關(guān)組。據不完全統計,截至6月份,該工序熱軋返修品對比1月份減少約6000噸,實(shí)現降幅超過(guò)40%,浪形、鐵皮、硌印、窄尺缺陷攻關(guān)效果顯著(zhù),僅平整返修的加工成本一項就可為企業(yè)增加效益40萬(wàn)余元。
2019-07-16