本鋼新聞
板材煉鋼廠(chǎng):成本管控再加勁
  “本鋼集團上半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì )上提出,下半年本鋼集團煉鋼工序降低單位變動(dòng)成本50元/噸目標。會(huì )后,我廠(chǎng)迅速組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,研究下半年降成本工作措施。”板材煉鋼廠(chǎng)相關(guān)負責人說(shuō)。
  進(jìn)入下半年以來(lái),該廠(chǎng)全面夯實(shí)成本管理工作,從能源介質(zhì)、合金、輔料的“跑、冒、滴、漏”治理,到降耗增效節約意識的強化,處處體現出成本管理工作的提升。
  結合三級成本體系建立,落實(shí)成本“日清日結”工作。在此基礎上,以煉鋼、精煉作業(yè)區為試點(diǎn),繼續推行“爐清爐結”,讓每一爐生產(chǎn)成本的超降情況一目了然,將“日清日結”工作進(jìn)一步升級。該廠(chǎng)將通過(guò)三級成本體系的建立進(jìn)一步明確各級人員的降成本指標,增強降成本意識。同時(shí),制訂多項成本勞動(dòng)競賽和管理人員的績(jì)效考核制度,實(shí)現多降多得、不降不得的管理理念,有效激發(fā)各級人員的降成本工作熱情。“讓職工由被動(dòng)降成本到主動(dòng)降成本,形成更加濃厚的降本增效工作氛圍,爭取下半年降本增效工作再上新臺階。”該廠(chǎng)相關(guān)負責人說(shuō)。
  結合自身實(shí)際,該廠(chǎng)下半年將重點(diǎn)開(kāi)展復吹轉爐攻關(guān),使所有轉爐具備復吹條件,力爭轉爐復吹爐齡實(shí)現歷史性突破。優(yōu)化滑板擋渣工藝,降低煉鋼工序成本,提高轉爐鋼水質(zhì)量,減少渣厚對生產(chǎn)的影響。同時(shí),為減少更換滑板及出鋼口對生產(chǎn)的影響,在提高滑板壽命及出鋼口壽命上下功夫。開(kāi)展降低低碳RH鋼升溫率攻關(guān),減少升溫鋁消耗。
  下半年,該廠(chǎng)將主要成本指標,如鋼鐵料、合金料、耐材、能源消耗等,在上半年基礎上繼續分解落實(shí)至班組,明確指標責任人,督促降成本措施的落實(shí),確保每一項措施落地有聲,使成本管控再上臺階。
2019-08-12