本鋼新聞
挖掘屬于我們自己的效益
北營(yíng)新一號高爐入爐焦比攻關(guān)十個(gè)月創(chuàng )效近億元
  如何挖掘屬于我們自己的效益?北營(yíng)煉鐵廠(chǎng)技術(shù)人員用事實(shí)告訴我們:敢于挖潛、科學(xué)挖潛,就能挖掘出效益“寶藏”。去年以來(lái),該廠(chǎng)技術(shù)人員通過(guò)實(shí)施《北營(yíng)新一號高爐入爐焦比技術(shù)應用與進(jìn)步》項目,對北營(yíng)新一號高爐入爐焦比進(jìn)行攻關(guān)獲得成功,僅10個(gè)月時(shí)間就實(shí)現效益近億元。同時(shí),降低入爐焦比技術(shù)達到國內大型高爐先進(jìn)水平,多項技術(shù)屬于國內首創(chuàng )。
  焦炭消耗占整個(gè)高爐成本的60%~70%,較低、合理的入爐焦比是高爐操作者追求的目標,也是高爐降低成本的重要手段。采訪(fǎng)中了解到,北營(yíng)新一號高爐于2012年11月6日點(diǎn)火投產(chǎn),入爐焦比指標一直較高,在2018年2月份高爐進(jìn)入特護狀態(tài)后,入爐焦比更是居高不下。
  “北營(yíng)新一號高爐入爐焦比指標挖潛空間很大。”為了降低生產(chǎn)成本提高企業(yè)市場(chǎng)競爭力,使新一號高爐的指標達到了國內大型高爐先進(jìn)水平,北營(yíng)煉鐵廠(chǎng)決定結合國內外先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)條件與指標組織技術(shù)人員對入爐焦比展開(kāi)攻關(guān)。
  影響高爐入爐焦比的因素很多,考慮到市場(chǎng)變化與企業(yè)實(shí)際情況與能力,該廠(chǎng)確定入爐焦比攻關(guān)整體改進(jìn)思路: 爐況順行穩定是前提與基礎;外圍條件已經(jīng)確定,不做大的改變,即在現有條件下,眼睛向內,通過(guò)內部調劑與調整手段,達到目標;改進(jìn)入爐原燃料的篩分質(zhì)量,杜絕粉末入爐;實(shí)現邊緣與中心兩道氣流同時(shí)發(fā)展;通過(guò)爐頂布料與降低煤氣流速等方式,提高煤氣利用率,以此降低高爐入爐焦比。
  在入爐焦比攻關(guān)過(guò)程中,該廠(chǎng)選取了指標相對較好的年份為基準值,在此基礎上進(jìn)行指標攻關(guān)。同時(shí),召集部分技術(shù)骨干,按照攻關(guān)思路,對影響指標的各項因素逐一審定,細致的分析與比較,按照短期可以改善、長(cháng)期改善以及外部改善,對各項措施進(jìn)行區分,對短期內可以改善與改進(jìn)的項目,制訂詳細措施,明確責任人。
  “任何事情做起來(lái),誰(shuí)也不能保證一帆風(fēng)順。”原北營(yíng)新一號爐長(cháng)耿君臣介紹,在對爐頂壓力使用進(jìn)行攻關(guān)時(shí),由于爐頂壓力的提高,使高爐內的煤氣流流速突然降低,就好像一條河流突然被大壩截流,造成煤氣利用率升高,邊緣氣流大幅增加,爐況的穩定性有所惡化。對此,該廠(chǎng)領(lǐng)導給予高度重視,立即組織技術(shù)人員探討解決辦法。經(jīng)過(guò)激烈的討論后,形成統一意見(jiàn):一方面加大礦石批重,對邊緣氣流進(jìn)行壓制;另一方面加強爐溫穩定管理。意見(jiàn)明確后,參與人員編排成班,輪流值班操作,經(jīng)過(guò)10天左右的努力,終于將爐頂壓力提高至237kpa。目前,該項指標處于全國領(lǐng)先水平。
  據了解,北營(yíng)新一號高爐入爐焦比攻關(guān)從去年8月1日開(kāi)始,經(jīng)過(guò)半年的持續攻關(guān),入爐焦比降低了34kg/t,并且燃料比也降低了18kg/t。與此同時(shí),《北營(yíng)新一號高爐入爐焦比技術(shù)應用與進(jìn)步》在北營(yíng)新二號高爐推廣也取得顯著(zhù)效果。
  據悉,《北營(yíng)新一號高爐入爐焦比技術(shù)應用與進(jìn)步》項目的成功實(shí)施,在取得巨大的經(jīng)濟效益同時(shí),還具有顯著(zhù)的社會(huì )效益,為企業(yè)繼續開(kāi)展煤比攻關(guān)提供了技術(shù)措施和研究方法; 降低冶金焦炭的消耗,減少了焦化系統的廢物外排,為實(shí)現節約型、環(huán)保型社會(huì )做出了較大的貢獻。
2020-07-10