本鋼新聞
板材熱連軋廠(chǎng)2300生產(chǎn)線(xiàn)開(kāi)展異形坯軋制攻關(guān)
  板材熱連軋廠(chǎng)不斷修訂完善回爐坯生產(chǎn)指導,針對各種異形板坯進(jìn)行軋制攻關(guān),在生產(chǎn)計劃排產(chǎn)、軋鋼操作上精益求精,前7個(gè)月成材率提高0.21%,不僅避免了重新備料導致的合同逾期,還減少了由于回爐坯判廢而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。
  2300生產(chǎn)線(xiàn)自投產(chǎn)以來(lái),擔負著(zhù)該廠(chǎng)70%以上的重點(diǎn)品種及55%以上的產(chǎn)量指標。經(jīng)過(guò)10年的連續軋鋼,設備運行穩定性及控制精度均有不同程度變化,產(chǎn)線(xiàn)故障導致產(chǎn)生不能繼續軋制而回爐的鋼坯。
  回爐坯分為未變形和變形的異性坯。變形的回爐坯情況非常復雜,為此產(chǎn)線(xiàn)主要針對160~200mm的薄坯料,通條寬度、厚度不一致的坯料,235~270mm的厚坯料,邊部鋸齒形的異形坯料等開(kāi)展攻關(guān)。
  據該產(chǎn)線(xiàn)負責人介紹:“如果這些坯料不能軋制,就和在線(xiàn)廢品一樣,同樣給成材率、加工成本、重新冶煉備料、合同執行等方面帶來(lái)諸多困難,同時(shí)造成停機、設備損壞,威脅處理卡鋼過(guò)程中的人員安全。”
  為提高2300生產(chǎn)線(xiàn)的軋成率和成材率,降低生產(chǎn)成本,提升效益,充分利用有限資源,確保合同執行,2300生產(chǎn)線(xiàn)積極組織工藝、軋鋼人員,對板坯庫內的回爐坯進(jìn)行了軋制,沒(méi)有發(fā)生變形的次日組織排產(chǎn),對不能直接軋制的,組織軋鋼操作人員進(jìn)行現場(chǎng)切割,切割后與計劃處聯(lián)系合同計劃,并安排相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)跟蹤,保證了回爐坯穩定軋制。
2018-08-29