本鋼新聞
板材能源總廠(chǎng)經(jīng)濟運行降耗增效
  板材能源總廠(chǎng)牢固樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想和“大能源”理念,堅持以“經(jīng)濟運行降成本”為目標,圍繞鋼鐵生產(chǎn)各工序的水、電、風(fēng)、氣等關(guān)鍵能源管理環(huán)節,全流程降本增效,2月份降成本493萬(wàn)元。
  細化落實(shí)措施,降低生產(chǎn)成本。該廠(chǎng)圍繞成本指標,從細節入手,不斷細化落實(shí)節能降耗措施,確保措施到位、有章可循。該廠(chǎng)結合自身實(shí)際,采取制訂檢修平衡方案,降低高爐煤氣放散率;科學(xué)調整電網(wǎng)運行方式,減少上網(wǎng)電量;合理投運補償裝置,提高功率因數;降低電費支出;加強系統外排水管理,杜絕不合理溢流;合理調整制氧機運行方式,減少氧氣放散等一系列措施實(shí)現降本增效目標。在節電方面,該廠(chǎng)氧氣專(zhuān)業(yè)結合本鋼集團用氣量,靈活調整運行方式,節約電量500萬(wàn)千瓦時(shí),降低電費260萬(wàn)元。供水專(zhuān)業(yè)熱軋系統循環(huán)水泵站,充分利用產(chǎn)線(xiàn)定檢檢修、臨時(shí)停產(chǎn)和待料期間,及時(shí)停供相關(guān)水泵機組和輔助耗電設備,節約電量135萬(wàn)千瓦時(shí)。在節水方面,該廠(chǎng)在滿(mǎn)足用戶(hù)需求的前提下,嚴格控制供水壓力及供水量,降低新水水費172萬(wàn)元。此外,根據廠(chǎng)區用水量,通過(guò)自動(dòng)調節閥調節供水流量和壓力,使轉供生活水總量控制在350立方米/小時(shí)左右,降低轉供生活水費55萬(wàn)元。在降低蒸汽費用方面,氧氣專(zhuān)業(yè),通過(guò)合理組織生產(chǎn),保證氧、氮氣量供應充足,減少液體汽化量,減少蒸汽消耗。
  加強考核管理,全流程降本增效。該廠(chǎng)以強化考核管理為突破口,不斷強化經(jīng)濟運行和內部能源管理考核機制,認真開(kāi)展旬分析、月評比經(jīng)濟分析活動(dòng),隨時(shí)糾正影響能源成本的不穩定因素,有效實(shí)施能源成本控制。同時(shí),完善和細化能源管理措施,通過(guò)“日清日結”和三級計量層層進(jìn)行監控,治理跑冒滴漏。此外,繼續實(shí)施能源成本不均衡考核,把季節性影響能源成本和檢修影響能源成本因素考慮進(jìn)去,按實(shí)際的產(chǎn)量、消耗來(lái)制訂月計劃,把所有指標列入每月預算中, 及時(shí)掌握能源成本完成情況,使能源成本始終處于可控狀態(tài),確保實(shí)現全流程降本增效。
2020-03-19